粉煤調(diào)節(jié)閥內(nèi)氣固兩相流動(dòng)的研究
以煤氣化系統(tǒng)中的粉煤調(diào)節(jié)閥為研究對(duì)象,采用CFD數(shù)值模擬方法對(duì)閥門內(nèi)部的氣固兩相流動(dòng)進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,得到了粉煤流量隨閥門開度的變化情況及內(nèi)流場(chǎng)特性。分析了粉煤輸送過(guò)程中隨著閥門開度增大,介質(zhì)出口附近存在粉煤堆積的現(xiàn)象。給出了閥門節(jié)流元件結(jié)構(gòu)改進(jìn),增大閥門的可調(diào)比,以減少流體卡塞滿足大流量工況的使用需求。
1、概述
高壓粉煤流量調(diào)節(jié)閥( 簡(jiǎn)稱粉煤調(diào)節(jié)閥) 是Shell、GSP、HT- L 煤氣化工藝裝置中,安裝在粉煤給料罐和氣化爐之間,用于調(diào)節(jié)進(jìn)入氣化爐粉煤流量、精確控制氣化爐內(nèi)氧- 煤比的關(guān)鍵設(shè)備,其性能優(yōu)劣直接關(guān)系到氣化爐能否實(shí)現(xiàn)安全、長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。粉煤調(diào)節(jié)閥輸送的介質(zhì)是以高壓氮?dú)饣蚨趸紴檩d體,具有一定硬度的固體粉煤顆粒,為氣- 固兩相控制系統(tǒng)。在系統(tǒng)的調(diào)節(jié)過(guò)程中,高濃度粉煤介質(zhì)的濃度隨工況發(fā)生變化,致使介質(zhì)流動(dòng)不穩(wěn)定,甚至?xí)氯y門。粉煤顆粒的高速運(yùn)動(dòng)對(duì)閥門造成很大的沖蝕,容易造成粉煤流量不穩(wěn)定,甚至?xí)狗勖赫{(diào)節(jié)失效,所以,粉煤調(diào)節(jié)閥具有耐高壓、耐沖擊、耐磨損及流量調(diào)節(jié)穩(wěn)定等綜合性能。
2、粉煤調(diào)節(jié)閥的結(jié)構(gòu)原理
粉煤調(diào)節(jié)閥主要由閥體、閥座、閥桿及閥頭組成( 圖1) 。閥頭上面開有朝向出口的n 形窗口,閥桿與閥頭通過(guò)螺栓連接成一體。工作時(shí),執(zhí)行器帶動(dòng)閥桿上下運(yùn)動(dòng),改變n 形窗口與出口的過(guò)流面積,從而控制閥門的開閉,n 形窗口與出口相接的地方形成節(jié)流口。
3、結(jié)果分析
選取粉煤調(diào)節(jié)閥(2.5in. ,600psi) 進(jìn)行數(shù)值分析。計(jì)算所用邊界條件及介質(zhì)物性與在線使用工況近似一致。計(jì)算模型選用歐拉模型,介質(zhì)為粉煤和二氧化碳,其中粉煤體積分?jǐn)?shù)占30%,粉煤顆粒的平均粒徑50μm。
通過(guò)模擬得到了粉煤流量隨開度的變化情況(圖2) ,在60% 開度之前,流量隨閥門開度的增大明顯增加,60%開度以后隨開度的增大流量增加不明顯。通過(guò)體積分?jǐn)?shù)云圖(圖3) 可以發(fā)現(xiàn),在較大開度下節(jié)流窗口上方發(fā)生了壅塞,已經(jīng)不利于粉煤的輸送。通過(guò)速度矢量圖( 圖4) 也可以看到,在節(jié)流口后方有明顯的渦流,同樣不利于粉煤的輸送而且會(huì)造成能量損失。因此可以考慮對(duì)節(jié)流元件進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn),最終減少壅塞,增大閥門的可調(diào)比,滿足大流量工況的使用需求。
圖1 粉煤調(diào)節(jié)閥
圖2 粉煤調(diào)節(jié)閥(2.5in. ,600psi) 流量特性曲線
圖3 粉煤調(diào)節(jié)閥(2.5in. ,600psi) 粉煤體積分?jǐn)?shù)云圖
圖4 粉煤調(diào)節(jié)閥(2.5in. ,600psi) 出口粉煤速度矢量圖
4、結(jié)語(yǔ)
CFD方法在粉煤調(diào)節(jié)閥上的應(yīng)用是氣固兩相流研究的突破,也是對(duì)粉煤密相輸送的探索,現(xiàn)階段的研究得到了產(chǎn)品的流量特性曲線和內(nèi)流場(chǎng)特性,對(duì)于已有產(chǎn)品的改進(jìn)和新產(chǎn)品的研制可以起到指導(dǎo)作用。